山東無縫鋼管廠安全分(fèn)析安全質量不馬虎
確保16.5萬m3焦爐煤(méi)氣櫃安(ān)全運行(háng),山東無縫鋼(gāng)管廠長(zhǎng)鋼燃氣廠經過半個月緊張籌備,近日(rì),終(zhōng)於將(jiāng)公(gōng)司第一張焦爐煤氣分析化驗單成功分(fèn)析出來並(bìng)送到公司相(xiàng)關職能(néng)部門(mén),這標誌著(zhe)我公(gōng)司焦爐煤氣成分(fèn)分析工(gōng)作更加(jiā)完善,為今後煤(méi)氣設施的(de)安(ān)全運行奠定了基(jī)礎(chǔ)。 16.5萬m3焦爐煤氣櫃(guì)自去年六月份大修改造(zào)以來,由(yóu)於焦爐煤氣中氨、萘、H2S、焦油等雜質含量較高,造成煤氣櫃側板粘結的萘等雜質厚薄不同,特別(bié)是H2S造成(chéng)煤氣櫃密封用油(yóu)粘結度下(xià)降使油水不能徹底分離、氣櫃密封係統泄油量增加、密(mì)封油變(biàn)質、氣櫃密封滑板嚴重腐蝕,導致煤氣櫃回油量大大超過了氣櫃的運行標準,給煤氣櫃(guì)正常運行帶(dài)來了(le)嚴(yán)重的安全隱(yǐn)患。為了山東無縫鋼管廠從源頭上根除這一(yī)係列不利因素,燃氣廠認真按照公司安排,積極開展了籌備工作(zuò),由廠領導親自牽頭率(lǜ)化驗工前往長治氣源廠學習配用(yòng)標液、非標液等(děng)焦爐煤氣所含雜質成分分析操作方法(fǎ),經過近半個月的不懈努力,終(zhōng)於(yú)使(shǐ)焦爐煤氣成分取得完(wán)善,為下道生產工序提(tí)供了可靠的科學(xué)依據(jù)。